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低風(fēng)速風(fēng)力發(fā)電機(jī)組高度是多少_低風(fēng)速風(fēng)機(jī)風(fēng)速要求

所屬分類:行業(yè)應(yīng)用 發(fā)布日期:2024-09-28 瀏覽次數(shù):8

  

  2011鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心

  工藝與裝備開發(fā)平臺

  中期研發(fā)工作進(jìn)展:

  “鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心”自2014年10月通過國家獲批認(rèn)定至今低風(fēng)速風(fēng)力發(fā)電機(jī)組高度是多少,運(yùn)行已滿2年。工藝與裝備研發(fā)平臺圍繞鋼鐵行業(yè)關(guān)鍵共性工藝與裝備技術(shù)領(lǐng)域低風(fēng)速風(fēng)力發(fā)電機(jī)組高度是多少,根據(jù)既定的平臺頂層設(shè)計總體發(fā)展思路,銳意進(jìn)取,各方向擬定的任務(wù)得到落實(shí),在冶、鑄、軋等工序新工藝、新技術(shù)、新裝備等方面取得了良好進(jìn)展,中心工作取得良好成效。針對工藝與裝備研發(fā)平臺的中期進(jìn)展情況,本報特組織相關(guān)報道,以饗讀者。

  復(fù)雜難選鐵礦石

  懸浮磁化焙燒技術(shù)與裝備

  1前言

  磁化焙燒是處理復(fù)雜難選鐵礦最為有效的技術(shù),研制出生產(chǎn)效率高、運(yùn)行穩(wěn)定、能耗低的新型磁化焙燒裝備已成為礦業(yè)科學(xué)界和產(chǎn)業(yè)界的共同理想。鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心“鐵礦資源綠色開發(fā)利用”方向提出了“預(yù)氧化-蓄熱還原-再氧化”的焙燒理念,形成了難選鐵礦石“預(yù)富集-懸浮焙燒-磁選”新工藝,圍繞非均質(zhì)礦石顆粒運(yùn)動狀態(tài)控制、鐵礦物多相轉(zhuǎn)化精確調(diào)控、懸浮磁化焙燒技術(shù)裝備工業(yè)化應(yīng)用等開展了系統(tǒng)的研究工作,取得的主要研究成果介紹如下。

  2懸浮焙燒主爐氣固兩相流動數(shù)值模擬

  采用Euler-Euler雙流體模型并結(jié)合顆粒動力學(xué)理論,建立了懸浮焙燒主爐的幾何模型,考察了礦石顆粒懸浮焙燒過程中的流動特性。圖1、圖2和圖3分別給出了不同時刻懸浮焙燒爐內(nèi)顆粒濃度、速度及氣體速度分布狀況。

  

  由圖1可知,懸浮焙燒爐內(nèi)顆粒濃度分布表現(xiàn)出強(qiáng)烈的不均勻性。爐內(nèi)底部顆粒濃度高于頂部,邊壁濃度高于中心濃度,在中心形成了一個明顯的氣體通道。由圖2和圖3可知,懸浮焙燒爐內(nèi)的氣相和固相瞬時速度分布非常相似,氣固兩相的速度表現(xiàn)出明顯的跟隨性。在懸浮焙燒爐下部區(qū)域,氣相和顆粒相的速度分布圖在軸向方向呈現(xiàn)出明顯的S型結(jié)構(gòu)。進(jìn)一步探明了懸浮焙燒爐內(nèi)氣固流動特性,掌握了非均質(zhì)顆粒流動規(guī)律。

  

  

  3懸浮焙燒副爐氣固兩相流動特性研究

  系統(tǒng)考察了流化風(fēng)速對懸浮磁化焙燒過程中副爐內(nèi)氣固兩相流動特性的影響規(guī)律并通過試驗(yàn)測得不同粒級條件下物料的臨界流化速度,建立了爐內(nèi)壓強(qiáng)和壓強(qiáng)脈動的流化風(fēng)調(diào)控機(jī)制,為懸浮焙燒爐內(nèi)物料的還原過程和系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行奠定了理論和技術(shù)基礎(chǔ)。

  3.1流化風(fēng)速對懸浮磁化焙燒過程中副爐內(nèi)氣固兩相流動特性的影響規(guī)律

  圖4和圖5分別給出了不同流化風(fēng)速下副爐軸向壓強(qiáng)分布特征及軸向壓強(qiáng)脈動特性。

  

  由圖4可知,隨著軸向高度的增加,軸向壓強(qiáng)線性降低,而這部分壓降正是提供了物料從下向上運(yùn)動的動力,使得系統(tǒng)得以正常運(yùn)行。由圖5可知,隨著流化風(fēng)速的增大,壓強(qiáng)脈動隨之增大,副爐內(nèi)氣固兩相流動的不均勻性逐步增大。

  

  3.2臨界流化速度試驗(yàn)研究

  根據(jù)Ergun公式,床層壓降隨著流體速度的增加呈線性增加。不同粒級的床層壓降與流體速度的關(guān)系如圖6所

  

  2011鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心工藝與裝備開發(fā)平臺 “鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心”自2014年10月通過國家獲批認(rèn)定至今,運(yùn)行已滿2年。工藝與裝備研發(fā)平臺圍繞鋼鐵行業(yè)關(guān)鍵共性工藝與裝備技術(shù)領(lǐng)域,根據(jù)既定的平臺頂層設(shè)計總體發(fā)展思路,銳意進(jìn)取,各方向擬定的任務(wù)得到落實(shí),在冶、鑄、軋等工序新工藝、新技術(shù)、新裝備等方面取得了良好進(jìn)展,中心工作取得良好成效。針對工藝與裝備研發(fā)平臺的中期進(jìn)展情況,本報特組織相關(guān)報道,以饗讀者。中期研發(fā)工作進(jìn)展示。

  由圖6可知,隨著風(fēng)速的增加,不同粒級的顆粒壓降先不斷增大,然后床層壓降值出現(xiàn)拐點(diǎn),趨于穩(wěn)定。通過風(fēng)速與壓降曲線圖獲得臨界點(diǎn),其對應(yīng)的橫坐標(biāo)便是臨界流化速度低風(fēng)速風(fēng)力發(fā)電機(jī)組高度是多少;顆粒終端速度由計算得到。試驗(yàn)得到的不同粒級的臨界流化速度見表1。

  

  4懸浮磁化焙燒過程中鐵礦物物相轉(zhuǎn)化規(guī)律

  系統(tǒng)考察了焙燒因素(物料粒度、氣體速度、H2濃度、還原溫度、還原時間等)對懸浮磁化焙燒過程中鐵礦物物相轉(zhuǎn)化的影響規(guī)律,建立了焙燒物料磁性和物相調(diào)控機(jī)制,為劣質(zhì)鐵礦資源懸浮焙燒應(yīng)用奠定了理論和技術(shù)基礎(chǔ)。

  

  為探明懸浮焙燒前后物料中鐵物相的變化規(guī)律,分別進(jìn)行XRD衍射分析,懸浮焙燒前后還原物料的XRD衍射圖譜如圖7所示。由圖7可知,懸浮焙燒前原料的衍射峰主要由石英、赤鐵礦、方解石、鮞綠泥石組成。經(jīng)懸浮焙燒后物料的衍射圖譜中赤鐵礦的特征峰已完全消失,焙燒物料圖譜中僅有石英和磁鐵礦的衍射峰,表明物料中的赤鐵礦已全部轉(zhuǎn)變?yōu)榇盆F礦。

  

 低風(fēng)速風(fēng)力發(fā)電機(jī)組高度是多少_低風(fēng)速風(fēng)機(jī)風(fēng)速要求

  圖8為懸浮磁化焙燒前后物料的穆斯堡爾譜分析結(jié)果。由圖8可知,焙燒前物料的穆斯堡爾譜由一組六指峰及兩組四極雙峰疊加而成,六指峰為赤鐵礦亞譜,兩組四極雙峰分別為鮞綠泥石及菱鐵礦亞譜。焙燒后物料的穆斯堡爾譜變化明顯,由三組六指峰亞譜和一組四極雙峰組成,菱鐵礦的峰已完全消失,赤鐵礦的六指峰顯著減弱,并出現(xiàn)兩組磁鐵礦六指峰。焙燒后物料中磁鐵礦相對含量為90.22%。結(jié)果表明,經(jīng)懸浮焙燒可使物料中的弱磁性鐵礦物轉(zhuǎn)變?yōu)榇盆F礦,焙燒效果較好。

  

  為探明冷卻方式對懸浮焙燒物料鐵物相轉(zhuǎn)變的影響,對懸浮焙燒物料進(jìn)行冷卻試驗(yàn)。焙燒后的物料在N2氣氛中冷卻至350℃,通入600ml/min的空氣對焙燒物料進(jìn)行氧化處理,氧化時間為10min,氧化溫度為350℃,氧化完成后在N2氣氛中冷卻至常溫,冷卻后的物料進(jìn)行穆斯堡爾譜分析,結(jié)果如圖9所示。由圖9可知,冷卻后物料中鐵物相由磁鐵礦、γ-Fe2O3、鮞綠泥石及赤鐵礦組成。表明經(jīng)氧化后懸浮焙燒物料中的部分磁鐵礦轉(zhuǎn)變?yōu)棣?Fe2O3,其含量為34.48%。

  

  在赤鐵礦懸浮焙燒過程中,可發(fā)現(xiàn)磁鐵礦對赤鐵礦還原過程有強(qiáng)化作用,故又對磁鐵礦對赤鐵礦懸浮焙燒還原過程強(qiáng)化機(jī)理進(jìn)行探究。分別對磁鐵礦比例占0%、8%、16%的赤鐵礦進(jìn)行動力學(xué)研究,結(jié)果如圖10所示。由圖可知,赤鐵礦還原反應(yīng)過程可以分為3個階段,第一階段為650-700K,在該階段時,赤鐵礦開始進(jìn)行還原反應(yīng),反應(yīng)速率比較慢低風(fēng)速風(fēng)力發(fā)電機(jī)組高度是多少;第二階段為700-830K,在此階段為赤鐵礦主要的還原反應(yīng)發(fā)生階段,還原反應(yīng)速率較大;第三階段為830K至反應(yīng)結(jié)束,這段時間內(nèi),赤鐵礦的還原反應(yīng)基本完成,反應(yīng)速率逐漸降低。相同還原溫度下,添加磁鐵礦體系轉(zhuǎn)化率明顯高于單一赤鐵礦體系,表明磁鐵礦對赤鐵礦懸浮焙燒還原反應(yīng)具有強(qiáng)化作用。

  5工業(yè)化進(jìn)展

  目前,鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心與沈陽鑫博工業(yè)技術(shù)股份有限公司、中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)綜合利用研究所、鞍鋼礦業(yè)集團(tuán)、酒泉鋼鐵集團(tuán)等多家單位合作,完成了東鞍山鐵礦石、鞍鋼東部綜合尾礦、酒鋼粉礦等國內(nèi)典型的難選鐵礦資源的預(yù)富集-懸浮磁化焙燒-磁選連續(xù)擴(kuò)大試驗(yàn),均取得了良好的焙燒效果和分選指標(biāo),且設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定。

  5.1東鞍山鐵礦石

  東鞍山鐵礦石是低風(fēng)速風(fēng)力發(fā)電機(jī)組高度是多少我國典型的貧雜赤鐵礦,具有鐵礦物結(jié)晶粒度細(xì)、氧化程度深、礦物組成復(fù)雜等特點(diǎn)。為實(shí)現(xiàn)東鞍山鐵礦石的高效開發(fā)利用,東北大學(xué)針對東鞍山鐵礦石特點(diǎn)提出采用“預(yù)富集-懸浮磁化焙燒-磁選”新工藝處理東鞍山鐵礦石,并開展了系統(tǒng)的試驗(yàn)研究。采用磁選預(yù)富集工藝進(jìn)行預(yù)先選別,在原礦鐵品位31.74%的條件下,經(jīng)過一段弱磁選、一段強(qiáng)磁筒式磁選機(jī)粗選、一段立環(huán)高梯度磁選機(jī)掃選,可獲得鐵品位為42.02%、回收率為90.02%的磁選混合精礦。

  東鞍山鐵礦石預(yù)富集的混合磁選精礦采用懸浮磁化焙燒-磁選試驗(yàn)流程進(jìn)行試驗(yàn),預(yù)選精礦懸浮磁化焙燒連續(xù)試驗(yàn),累計穩(wěn)定運(yùn)行72h,處理礦樣10t。懸浮磁化焙燒產(chǎn)品經(jīng)磁選可獲得精礦鐵品位66.55%,鐵總回收率77.01%的優(yōu)異技術(shù)指標(biāo)。與現(xiàn)有分選工藝相比精礦品位提高2個百分點(diǎn),回收率提高15個百分點(diǎn)以上。

  5.2 鞍鋼東部尾礦懸浮磁化焙燒

  目前,尾礦綜合利用已成為我國冶金礦山行業(yè)的重要發(fā)展方向。國內(nèi)鐵礦尾礦累計堆存量巨大,成為我國礦業(yè)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的瓶頸問題。鞍鋼礦業(yè)集團(tuán)目前尾礦累計堆存量已達(dá)6億噸以上,且每年新增尾礦4000多萬噸。鞍鋼東部尾礦硅含量高、鐵礦物含量低,需采用強(qiáng)磁選技術(shù)預(yù)富集鐵礦物。通過系統(tǒng)試驗(yàn),確定鞍鋼東部尾礦預(yù)富集工藝。采用該工藝處理東部尾礦,獲得了混合磁選精礦TFe品位為29.84%,鐵回收率為61.58%的分選指標(biāo)。

  對鞍鋼東部尾礦預(yù)富集的混合磁選精礦進(jìn)行了懸浮磁化焙燒-磁選擴(kuò)大連續(xù)試驗(yàn),試驗(yàn)連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行72h。懸浮磁化焙燒產(chǎn)品通過磁選可獲得鐵精礦TFe品位65.69%、焙燒物料磁選作業(yè)回收率89.85%的技術(shù)指標(biāo)。在擴(kuò)大連續(xù)試驗(yàn)取得的研究成果基礎(chǔ)上,鞍鋼礦業(yè)集團(tuán)目前已完成東部尾礦2850萬t/a PSRM項(xiàng)目的初步設(shè)計。

  5.3酒鋼粉礦

  甘肅嘉峪關(guān)地區(qū)已探明的鏡鐵礦資源達(dá)5.54億噸,屬國內(nèi)最大的鏡鐵礦產(chǎn)區(qū),是酒泉鋼鐵集團(tuán)選燒廠主要原料基地。礦石中鏡鐵礦嵌布粒微細(xì)、褐鐵礦與菱鐵礦含量高,其可選性極差,資源利用效率較低。為使該礦石能獲得高效利用,針對酒鋼粉礦開展了系統(tǒng)的試驗(yàn)研究工作。采用“預(yù)富集-懸浮磁化焙燒-磁選”工藝處理酒鋼粉礦。在原礦TFe品位32.50%的條件下,可獲得精礦TFe品位60.37%、總回收率77.53%的分選指標(biāo)。

  

  連續(xù)試驗(yàn)樣品的磁性轉(zhuǎn)化率和分選指標(biāo)如圖11和圖12所示。連續(xù)懸浮焙燒試驗(yàn)過程中,樣品的磁性轉(zhuǎn)化率均在76%以上,平均值為79.25%;鐵精礦平均品位為56.92%;鐵回收率平均值為86.61%。

  

  

  懸浮焙燒系統(tǒng)關(guān)鍵部位溫度和壓力監(jiān)測結(jié)果表明,整個試驗(yàn)過程中懸浮焙燒系統(tǒng)關(guān)鍵部位的壓力、溫度保持穩(wěn)定,反應(yīng)器內(nèi)的還原溫度可以穩(wěn)定在530-550℃范圍內(nèi)。

  

  在擴(kuò)大連續(xù)試驗(yàn)取得的研究成果基礎(chǔ)上,形成了《酒鋼粉礦懸浮磁化焙燒選礦改造工程可研報告》。該報告2016年5月通過審查,評審委員會一致認(rèn)為:該技術(shù)合理可行,主要工藝裝備論證比較充分,主體工藝風(fēng)險分析及控制措施基本到位,深度達(dá)到可研要求(圖13)。2016年6月酒鋼粉礦PSRM項(xiàng)目一期工程已正式開工建設(shè),投資4.8億元,建設(shè)一條年處理粉礦165萬噸的懸浮焙燒選礦生產(chǎn)線。該生產(chǎn)線預(yù)定2017年10月底建成投產(chǎn),標(biāo)志著懸浮焙燒項(xiàng)目步入工業(yè)化建設(shè)階段(圖14)。項(xiàng)目全部建成投產(chǎn)后,據(jù)估算,酒鋼集團(tuán)噸鐵礦石成本可降低57.98元,每年降低生鐵成本3.01億元,經(jīng)濟(jì)效益巨大,同時該工程被列為2017年甘肅省重大項(xiàng)目。

  

 低風(fēng)速風(fēng)力發(fā)電機(jī)組高度是多少_低風(fēng)速風(fēng)機(jī)風(fēng)速要求

  酒鋼難選鐵礦資源預(yù)富集-懸浮焙燒-分選技術(shù)工程項(xiàng)目的開工建設(shè)表明,復(fù)雜難選鐵礦石預(yù)富集-懸浮焙燒-分選技術(shù)已經(jīng)成熟,是復(fù)雜難選鐵礦資源高效開發(fā)利用領(lǐng)域的重大突破。

  

  

  本文摘選自本報2017年第27期B04部分內(nèi)容,若要詳細(xì)了解更多相關(guān)行業(yè)和技術(shù)信息,請關(guān)注本報紙質(zhì)報紙每期A版和B版內(nèi)容,或者登陸本報手機(jī)APP客戶端,或者本報網(wǎng)站新址:https://www.worldmetals.com.cn/電子報閱讀全文。轉(zhuǎn)載請注明出處。

  

  

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